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X射线探伤在压铸生产中的应用

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发表于 2010-9-30 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 引言
- g% c* Q# Z1 s3 l
, y" H# ?) @% R7 ]" @5 g我公司生产的汽车零部件,主要是密封件、结构件和安全件,其内部气孔和内部缩孔问题成为产品报废的主要因素。
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) `& p. k) u! N- H' M9 U9 w+ f密封件是指在一定压迫下通过试密实验不泄露的零件,其内部气孔是其废品率的主要成因。 ! E2 J0 z! N5 S0 [3 [. h) s: a
, s5 C/ h1 ]1 a
结构件是指起固定、支撑作用的零件,由于结构的需要,整体壁厚不均匀,产品内部缩孔是其废品率的主要成因。 : `$ t3 b/ N  D5 l4 `* K

6 P' Y% t# Z4 O0 d* ?" z$ d9 d' [安全件是指在整车组装后与人身安全有关的零件,其质量等级要求达到ASTM E 1025中定义的2-2T级,其内部缺陷要求极其严格。
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目前我公司定单日益增多,为了保证和提高产品的品质,满足批量生产的要求,更好的检测零件的内部情况,检测结果就必须做到及时、准确,为此我公司采用x射线探伤装置。 ) t6 I8 C2 i" g. t

0 Q0 q1 O( n- j5 k2 d" R2 X射线探伤原理 4 |& W0 _; v2 H) T
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(1)x射线的特性
, R$ x$ X) G4 M: r" s' J6 [' p) Z1 p( M; L7 j
X射线是一种波长很短的电磁波,是一种光子,波长为10-6~10-8cm,x射线有下列特点: 1 B4 T& k3 N1 X" v% l- @
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①穿透性 $ g9 s; J% ]* K7 Z

" ?, Y0 ^/ m. x9 u# |% s/ dx射线能穿透一般可见光所不能透过的物质。其穿透能力的强弱,与x射线的波长以及被穿透物质的密度和厚度有关。x射线波长愈短,穿透力就愈大;密度愈低,厚度愈薄,则x射线愈易穿透。在实际工作中,通过球管的电压伏值(kV)的大小来确定x射线的穿透性(即x射线的质),而以单位时间内通过x射线的电流(mA)与时间的乘积代表x射线的量。 $ Z+ u" X3 W1 {1 }- }3 J( q8 W( W& ^
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②电离作用 . ]; [: U0 S0 K; y, d8 u; e% E" Q
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x射线或其它射线(例如γ射线)通过物质被吸收时,可使组成物质的分子分解成为正负离子,称为电离作用,离子的多少和物质吸收的X射线量成正比。通过空气或其它物质产生电离作用,利用仪表测量电离的程度就可以计算x射线的量。检测设备正是由此来实现对零件探伤检测的。X射线还有其他作用,如感光、荧光作用等。   s( ]4 _' @! w8 D
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(2)影像形成原理
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X线影像形成的基本原理,是由于X线的特性和零件的致密度与厚度之差异所致。

由于在压铸过程中,零件的成型会因工艺参数、机床状况变化而有所不同,因此成型后的零件厚度、致密度也有差异,而经X射线照射,其吸收及透过X射线量也不一样。因而,在透视荧光屏上有亮暗之分。表1为零件厚差异和x射线影像的关系。图1为x射线透视的零件影像。

3 探伤装置在生产实践中的应用
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3.1探伤装置对压铸成型工艺及模具设计改进所起的作用
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" ~+ r8 ?' U; n: d(1)安全件——上海德尔福的滑块(图2) 4 g8 h& K+ h$ h3 O1 x
+ L0 u' q, l  r$ M
1 )过程描述
' o" p# j! T  W# w
& _5 N! c( [9 D- v* ~: P% T4 j首次试压,在力劲160T压铸机上进行压铸,按以下参数进行试验:压射压力100MPa,高速2.6m/s,低速0.15m/s,慢压射行程300mm,留模时间3s。

2 )缺陷分析
+ ]% r& I4 g# E% z% a) q8 L2 A1 ]7 T( q& }4 N% p6 p& k
根据探伤图像(图3)显示,在铸件上可以看到很多零散分布的亮点(在零件主体内),这就说明,铸件内部多气孔、组织稀疏、成型不好。
( z" e7 t" A& l) [' q
' n' `5 Y& _$ n* R8 F; J$ ~3 )形成原因 * J! E: x* U( @2 p8 G

3 S4 F- b+ `* R①压铸过程中—喷涂时卷入气体,形成气孔; 4 i) t, f( r1 t3 l7 Q  I3 o
②模具温度过低,金属液流不顺畅; 9 }; Y& \, J$ f8 [2 k* Z- }
③压射速度不够,填充不充分;
* i  h/ `! g1 @. \' m! j6 |) X; ]④排气效果不好。

4 )改进措施 0 [, k0 W  [& X6 ^" E2 a: k: p

  C  X  i* H9 q' ~' j3 ^1 [/ |①调整压铸工艺,减少喷涂量,增加吹气时间,增加快压射速度; " X4 a( h# ^1 _! M
②更改模具,改进横浇道,加宽内浇口;增加其截面积,减少填充阻力;
9 o- Z- ?! O3 \$ x( @1 A3 }③增加排气道(图4)。

5 )结果 $ f- s# ?; r+ g( _) n

5 d+ b& X' j# X& M5 {( S按工艺进行压铸,再通过探伤图像(图5)与之前(图3)对比,效果有了明显改善。通过与ASTM E 1025标准对比,符合产品要求。

目前,该零件处在批量生产阶段,通过日常品质探伤检测,保证了产品质量要求。
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, t& ?/ h0 E: p1 q- g2 N* x8 ?0 q; z(2)结构件——日产全球采购件(支架) 0 M  E! N, y! T* U! q7 s

! w4 ~" h) S5 u% N1 )过程描述 % H# ~# D# r( M  \

# |" I$ s0 W$ S; Q5 `) D首次试压,在DC 800C压铸机上进行压铸按以下参数进行试验(压射压力80MPa,高速2.7m/s,低速0.3m/s ,慢压射行程400mm) : P$ h6 Z0 B* K4 q$ s! k$ r. b% q
' Q0 {  P4 D; |, Z( {- ?. w' |
2)缺陷分析
" a$ ?) A+ X0 b1 z: p6 j
' R. r/ Z; H! J* B& x- ?" S) {根据探伤图象显示,在铸件上可以看到很多零散分布的亮点(在零件主体内,图6圈出部位),由于该件为300x180x200;重2.5kg,图示部位为加工量最大部位,易卷气,易形成缩孔。根据此图分析,该部位多为较大缩孔。

3 )形成原因
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①压铸过程中,喷涂时卷入气体,排气不好;
5 l7 r; i5 u% U; e9 ?9 k& k- h②模具浇道设计不当,该部位填充不足; $ P) q7 R4 E' u3 \
③压射速度不够,填充不充分。 + V; l0 y3 w4 p4 Z+ x
. U  n8 z  f3 ]
4 )改进措施
% j0 d: E! J5 x+ |4 R0 t2 L$ b) l' }0 M
①调整压铸工艺,增加吹气时间,增加快压射速度。 % s$ Q  m9 D' m3 a  z
②更改模具,改进横浇道,加宽、加厚内浇口,增加其截面积,减少填充阻力;增加一股分支浇道直接对这处填充。 % O( Y0 Y* Z3 Q

' n5 }# N  F! {  k5 )结果
. A- D; ?( l  H- G. [$ g$ C/ r9 W- u( z8 K+ h
按工艺进行压铸,再通过探伤图像(图8)与之前(图7)对比,效果有了明显改善。改后铸件经过加工后,加工面上有一些小的气孔,基本符合产品要求;而改前的铸件,为确认其内部质量与探伤图像所示是否一致,经加工后证实:在加工面上,出现明显缩孔和超过2mm的气孔。更改前后对比,可以看出通过探伤检测,可以准确的判定出铸件的内部品质,对此来取相应措施、及时解决问题,可以减少加工成本和降低产品的废品率。

3.2无损检测 9 n- M6 S: e" E+ t: I% U9 L. G

5 s( _/ v( ~0 q& D4 D9 P; O0 J6 F密封件——武汉本田的出水管
) K3 a* j# S' g1 [7 U2 y( M
! ?" s# [: X  ~- s" S5 Z' h, J6 W该产品已经顺利通过送样阶段,目前已进人批量生产阶段。 $ R+ ]! Y0 ~# p4 s0 ~

: w% |6 p1 g: x# @- a1 q由于该产品是密封件,泄漏问题是造成废品的主要问题,而泄漏的主要原因是气孔问题,因此品质保证是以检查频次来控制的,所采用的方法是每班首尾各抽一件进行检查。 7 ?. w0 O% n7 h  d+ R
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图9为生产过程中的探伤图像,图中显示各零件内部组织均匀致密,无气孔、缩孔等缺陷。以此对该产品品质确认合格,经过加工及试泄漏工序,无问题产生。由此看出:通过X射线探伤检测的使用,大大减少了因压铸产生的内部缺陷造成的废品,同时基本解决了加工能力紧张的问题,从而保证产品的顺利生产。

4 结论 1 O" F) S( F1 c2 z  `

1 M$ W  ]% j3 Y9 S通过实践证明:X射线探伤应用在生产过程中,作为先进的检测手段为产品品质的提高,起到了不可忽视的作用,使现场检测从外观目视提升到了内部探伤微观检测,使我公司的产品品质进人新的阶段。这不仅为压铸解决了一次废品率无法降低的问题,而且还使企业有了更坚定的信心和能力面对市场的竞争,勇敢的迎接新挑战。
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