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半箱体破裂原因分析及模具改进[摘要]通过对半箱体成形、翻边复合过程的分析,找出了零件破裂的原因在于成形及翻边的“节奏”不协调,或形部分设置的压边力不恰当,使成形区内阻力大大,导致全属流动不畅而破裂,在此分析基础上,对已设计好的模具结构,依据全属流动的开、限流原则,改进了模具结构,采取了措施,解决了零件破裂问题,生产出合格的零件。 + _( o3 y# G2 l' a& M2 L
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关键词 半箱体 破裂 分析 模具改进
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1 前言
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半箱体是我公司某产品上的零件上,采用1.5mm厚的LF3料制成,使用时为两个半箱体拼焊成一完整箱体。由于结构的需要,在半箱体箱口边缘要成形一最大高度达90mm的异形鼓包,形状如图1所示。  2 零件工艺性分析
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& F# a* K* x: K, M6 n该件属成形、翻边复合件,其外形尺寸较大,形状较复杂,零件成形高度大、成形范围广。对于最大成形高度90mm部位主要为弯曲成形,其余部位基本属局部成形,最大延伸率为8%左右,小于材料的极限延伸率11%,基本在成形要求的范围内,故成形性能较好。
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' C- D0 p' c. W ?& V# ~7 }对于半箱体的翻边而言,其实质是半个矩形拉伸件,因而变形与矩形件拉伸一致。对于矩形件拉伸,其相对圆角半径r角/B=15/685=0.02,相对高度H/B=(155-90)/685=0.095,根据矩形件拉伸分区判断条件,可确定拉伸分区位置,依据分区位置,因为R角/(B-H)=15/(685-65)=0.024<0.17,故可判定其属于圆角半径较小的低矩形件。又由于其毛坯相对厚度δ/B=0.22,查表可知,该件一次拉伸零件能达到的最大相对高度H/r=6>H零/r零=(155-90)/15=4.3,因此,该零件能一次拉伸成形,并且其假想拉伸系数较大,故拉伸性能较好。考虑到零件若采用两件组合成完整矩形件进行加工,则异形鼓包完全成为矩形件底部的异形件拉伸,将使零件受力复杂化,工艺制订及加工变得困难;另一方面,由于零件本身较大,组合后将会使模具变得庞大,也不利于生产及加工。 / d: L E$ F- O# ` e% F) r7 E# `) \% T
# s# \$ H1 u& v, {; j) {- p综合上述分析,决定在剪扳机下料后,在Y32-300油压机上采用成形、翻边复合工艺一次完成,成形后钳工稍稍修剪平成形部位及周边。
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3 模具设计 " ?/ O3 w/ t; H
( b7 f4 b" e& G0 V8 w6 _3.1 模具结构及其工作过程 . G! j# j5 G$ e8 G- ?
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该模具上模分别由翻边凹模9、上模成形块2等组成,与下模成形块3、下模6共同承担成形鼓包与翻边的作用,同时,上模块2与下模6还共同压紧板料,以防止产生起皱或波浪。下模由下模6及下模成形块3等组成。下模6的两侧面同时通过下模成形块3侧面起一定的导向作用,下模成形块3用于成形半箱体的鼓包。
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模具工作过程:油压机上行,模具开启,卸料油缸上升将气垫杆7顶起,气垫杆7带动下模6升至与下模成形块3平齐,同时,上模成形块2在弹黄5弹力作用下下降至凸出翻边凹棋9底面lOmm,此时,卸料螺钉4正好限制到位,将坯料置于下模6后,压机滑块下行,上模成形块2与下摸6将坯料压紧实施压边。随着压机滑块下移,上模成形块2与下模成形块3成形鼓包lOmm,与此同时,翻边凹模9与下模6开始对零件边缘进行翻边,随着压机滑块的逐渐下移,鼓包被成形出来,直到上模成形块2顶面与上模板1底面贴合,下模6底面与下模板8顶面贴合时,翻边、成形结束。随着油压机滑块上行,卸料油缸通过气垫杆7将下模6顶起,上模成形块2在弹簧5弹力作用下共同将成形好的零件顶出。
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3.2 设计要点 + l% }% c; e# A7 z; Z
8 g# ?3 t& ^" r, d. J(1)考虑到零件形状不对称,偏心力大,故实施压边,根据零件结构,采用上模成形块2与下模6进行压边,使下模6在气垫杆的作用下与下模成形块3等高,从而成形过程能始终压紧坯料。 6 b4 d, E0 G7 Z; N! N
(2)为便于鼓包成形,使翻边凹模9底画凹进上模成形块2(在弹簧回弹后)10mm。 / o/ u7 b0 {" ?# D; P$ [% _
(3)翻边凹模9圆角取R8mm,下模成形块3圆角取R5mm。 4 y/ t" [! y1 h6 P
/ m% U. C# k& E; m7 I; }& s& ^9 h4 故障产生及原因分析 : Z G! L9 V/ }$ c4 W
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模具设计、试模后发现:成形鼓包于口部开始发生拉裂,裂纹沿半箱体长度方向延伸,长达40-60mm,破裂率达100%。 7 \: s7 [9 i/ Q
( X" | L, u7 T; Z针对上述情况,对半箱体破裂原因进行了认真的分析,首先在对材料进行理化检测,排除材料问题之后,又怀疑由于展开料不足而导致成形拉断进行了复验,结果发现屐开料没问题。为此,对模具结构进行了分析:
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从零件形状来看,190mm方向上成形需要该方向的金属流动通畅,面530mm方向30mm范围内的U形金属流动要自由得多,它基本属于弯曲性质,不太受165mm范围内成形鼓包的影响。按理应不会发生拉裂。又从模具工作过程着手进行分析。 4 Z! [ T8 v( D! `* N
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根据模具工作过程可知:成形过程中,上模成形块2与下模6一直实施坯料压边,当成形IOnm后,翻边凹模9与下模6开始对零件边缘进行翻边,此时,成形部位的金属需要从侧边流动变得已不再通畅,造成应该变形的部分——变形区成为强区,而本应是传山区的零件边缘却过早产生厂塑形变形,并受到较大的压边力作用,使传力区的材料难以流动到变形区,从而加大了危险断面处的拉应力,导致变形区的成形只能依靠减薄料厚来供给成形的需要,当延伸率超过延伸极限时,板料变薄严重或破裂。由于制什右边成形时成形边缘大大多于左边成形边缘能转移的材料,这就使得左边成形部位比右边更易破裂,另一方面,下模成形块3与下模6由于结构上的原因,将形成一尖角A(如图2俯视图示),从而使金属材料在该处须向径向及横向转移动.由于模具结构及成形过程的限制,该处金属流动阻力最人,使传力区的材料难以流向成形区,造成成形破裂。该处尖角也往往成为破裂源,造成周围的材料产生裂纹。
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* V0 X; ^$ ^- c7 d" h1 s6 c; T2 Y; z根据上述分析知,破裂的原因在于:压边过多、翻边过早使成形区阻力太大,金属流动不畅而产生严重变薄导致破裂;模具结构不合理,尤其是下模分块位置不合理,分块造成的尖角A使板料在鼓包成形及翻边时与之产生摩擦划伤,加速了半箱体的破裂趋势。 ' v8 t3 I- F) W+ `% ?8 r
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根据零件结构,设计了图2所示模具:  5 模具改进思路及要点 & Y' F" l) b4 M- E# b
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由于模具体积大,重量达2t多,加之模具修理周期长,易影响零件生产进度,故不便于对模具作较大的改进,只能进行局部改进,同时又要保证模具生产出不破裂的半箱体。控制金属流动的基本原则是开流、限流,即需要金属流动的地方减小阻力,让其顺利流动。在不需要金属流动的地方加大阻力,限制其流动。 + ~/ Z7 n8 w1 J2 B
6 ^4 v, a* F2 `6 ]. W依据上述原则,改进后模具结构如图3所示,采取了以下措施: # {, o" S6 ?' b, Z% }! I* H) ?5 ?5 k
% H3 @7 B/ o% ?" T, p; k1 J6 c' X(1)将原上模成形块2从成形处分割成上模块(图3件1)及上模块Ⅱ(图3什4)曲部分,更换原卸料螺钉(田2件4)和弹簧(图2件5)为卸料螺钉I(图3件2)、弹簧1(图3件3)和卸料螺钉Ⅱ(图3件5)、弹簧Ⅱ(图3件6),卸料螺钉I、弹簧I比原卸料螺钉和弹簧长30mm,而卸料螺钉Ⅱ、弹簧Ⅱ比原卸料螺钉和弹簧短30mm。
) u% z7 z# l8 _9 u5 d8 r(2)为保证零什不偏移,依然实施压边,但根据零件成形特点,在鼓包成形的上模块Ⅱ底而加工出让位槽,对其不实施压边。
7 W/ ]% K1 ~6 G! K(3)增大弯曲及成形圆角部位的单边间隙0.1mm.从而减轻材料受模具的束缚而造成流动困难。  (4)增大翻边凹模(图2件9)圆角为R12mm,下模成形块圆角取R8mm,以利于金属的转移, , K) L# Q% Q9 I6 P0 C4 F# Q
(5)为避免下模成形块(图2件3)与下模(图2件6)分块部位形成的尖角A,造成板料在鼓包成形及翻边时的摩擦划伤,在其相配的上模块Ⅱ(图3件4)部位加大圆角为R16mm,并使该部位间隙单边加大0.3mm,对形成的较大圆角在加工完后利用手工校正。通过采取措施(1)、(2)后,在60mm高度鼓包成形时,坯料成形是自山的;而在后续成形时.尽管坯料被压紧,翻边也同时进行,但巾于开设了让位槽,因而成形过程中的金属流动仍然是通畅的。 6 t- K& Q$ R, D! B" g8 H: o
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6效果及结论
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5 `6 L+ [9 g! `( }改进后的模具经重新试模,零件全部符合图纸要求,未能产生破裂。 1 Z8 `5 b6 Z3 l [; y1 Z9 g% v
2 K( u! `9 p \; w9 K5 U* B模具改进的成功表明:依据金属流动的开、限流原则,对成形、翻边复合件进行仔细分析,合理安排好成形及翻边的“节奏”,设置好恰当的压边形式,保持金属流动的通畅,能妥善解决好零件破裂问题,生产出合格的零件。 |
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