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1 引言 : ^$ o+ Q4 ^; D: U' d! q' L1 Y
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我公司生产的汽车零部件,主要是密封件、结构件和安全件,其内部气孔和内部缩孔问题成为产品报废的主要因素。
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1 d, j- J4 D/ R' D密封件是指在一定压迫下通过试密实验不泄露的零件,其内部气孔是其废品率的主要成因。 5 P' V4 F8 `/ o
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结构件是指起固定、支撑作用的零件,由于结构的需要,整体壁厚不均匀,产品内部缩孔是其废品率的主要成因。 ) r7 v$ d" R, U( c6 K3 Y+ ?
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安全件是指在整车组装后与人身安全有关的零件,其质量等级要求达到ASTM E 1025中定义的2-2T级,其内部缺陷要求极其严格。
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目前我公司定单日益增多,为了保证和提高产品的品质,满足批量生产的要求,更好的检测零件的内部情况,检测结果就必须做到及时、准确,为此我公司采用x射线探伤装置。 / a8 p* l/ G5 x* O ~6 L
9 ^7 [. d* h0 q0 p2 X射线探伤原理 ' k) _ K/ w1 g4 W
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(1)x射线的特性 0 N3 `6 P5 T) Y
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X射线是一种波长很短的电磁波,是一种光子,波长为10-6~10-8cm,x射线有下列特点:
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①穿透性 . j, S3 E7 b# ]/ ~0 \6 b
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x射线能穿透一般可见光所不能透过的物质。其穿透能力的强弱,与x射线的波长以及被穿透物质的密度和厚度有关。x射线波长愈短,穿透力就愈大;密度愈低,厚度愈薄,则x射线愈易穿透。在实际工作中,通过球管的电压伏值(kV)的大小来确定x射线的穿透性(即x射线的质),而以单位时间内通过x射线的电流(mA)与时间的乘积代表x射线的量。
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②电离作用
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x射线或其它射线(例如γ射线)通过物质被吸收时,可使组成物质的分子分解成为正负离子,称为电离作用,离子的多少和物质吸收的X射线量成正比。通过空气或其它物质产生电离作用,利用仪表测量电离的程度就可以计算x射线的量。检测设备正是由此来实现对零件探伤检测的。 X射线还有其他作用,如感光、荧光作用等。(2)影像形成原理
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/ R/ c9 ~: Q. k0 B" TX线影像形成的基本原理,是由于X线的特性和零件的致密度与厚度之差异所致。
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O% H& i9 X' T, H由于在压铸过程中,零件的成型会因工艺参数、机床状况变化而有所不同,因此成型后的零件厚度、致密度也有差异,而经X射线照射,其吸收及透过X射线量也不一样。因而,在透视荧光屏上有亮暗之分。表1为零件厚差异和x射线影像的关系。图1为x射线透视的零件影像。 3 探伤装置在生产实践中的应用 * F! F! K0 V% H3 }$ [6 l; }
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3.1探伤装置对压铸成型工艺及模具设计改进所起的作用
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(1)安全件——上海德尔福的滑块(图2) " l+ [# i9 m1 `! R" K6 k" X5 g
0 y- e, |' q! Q& d5 f5 l9 K2 U& F1 )过程描述 4 M0 m/ m5 Y6 [2 I! i4 y
, b0 O# i0 \4 i; w6 C# B首次试压,在力劲160T压铸机上进行压铸,按以下参数进行试验:压射压力100MPa,高速2.6m/s,低速0.15m/s,慢压射行程300mm,留模时间3s。 2 )缺陷分析
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& L( g6 ?' z! ~ E根据探伤图像(图3)显示,在铸件上可以看到很多零散分布的亮点(在零件主体内),这就说明,铸件内部多气孔、组织稀疏、成型不好。
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; @/ D0 F( T. g8 l9 Q1 R3 )形成原因 ①压铸过程中—喷涂时卷入气体,形成气孔; % x* `* E/ [ P+ V# _& _, V
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②模具温度过低,金属液流不顺畅; * `" b- y6 v: L( p0 s, s# }
③压射速度不够,填充不充分; # A; ]. M& n! V6 l- a0 O8 L3 a; J
④排气效果不好。 4 )改进措施
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①调整压铸工艺,减少喷涂量,增加吹气时间,增加快压射速度; ②更改模具,改进横浇道,加宽内浇口;增加其截面积,减少填充阻力; 2 O, O4 n% r% z) @/ v
1 p1 m# t: N* j) U③增加排气道(图4)。 5 )结果
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按工艺进行压铸,再通过探伤图像(图5)与之前(图3)对比,效果有了明显改善。通过与ASTM E 1025标准对比,符合产品要求。 目前,该零件处在批量生产阶段,通过日常品质探伤检测,保证了产品质量要求。
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(2)结构件——日产全球采购件(支架) 1 )过程描述 % Z, q7 R) @ R* B J. ]
9 M9 Y1 d4 _: t+ h9 F1 \( q首次试压,在DC 800C压铸机上进行压铸按以下参数进行试验(压射压力80MPa,高速2.7m/s,低速0.3m/s ,慢压射行程400mm) $ C/ J g& T& y" u2 j. a; F
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2)缺陷分析 根据探伤图象显示,在铸件上可以看到很多零散分布的亮点(在零件主体内,图6圈出部位),由于该件为300x180x200;重2.5kg,图示部位为加工量最大部位,易卷气,易形成缩孔。根据此图分析,该部位多为较大缩孔。
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3 )形成原因
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3 n& u6 I2 j5 e& a; L①压铸过程中,喷涂时卷入气体,排气不好; ) K* Y' a( z8 o7 y
②模具浇道设计不当,该部位填充不足;
# S3 ?* Z% l9 q1 K) @. G0 _* z Q③压射速度不够,填充不充分。 % `, W6 {# y6 G
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4 )改进措施 . y* c7 K T; r6 N3 V- w
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①调整压铸工艺,增加吹气时间,增加快压射速度。 5 C4 k; [( {. U7 h: d
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②更改模具,改进横浇道,加宽、加厚内浇口,增加其截面积,减少填充阻力;增加一股分支浇道直接对这处填充。 5 )结果
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按工艺进行压铸,再通过探伤图像(图8)与之前(图7)对比,效果有了明显改善。改后铸件经过加工后,加工面上有一些小的气孔,基本符合产品要求;而改前的铸件,为确认其内部质量与探伤图像所示是否一致,经加工后证实:在加工面上,出现明显缩孔和超过2mm的气孔。更改前后对比,可以看出通过探伤检测,可以准确的判定出铸件的内部品质,对此来取相应措施、及时解决问题,可以减少加工成本和降低产品的废品率。 ! d' A5 f7 W6 [) p
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3.2无损检测
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密封件——武汉本田的出水管 1 I. t" \# C7 @- P
3 o: I7 R- H4 D7 i% {- r该产品已经顺利通过送样阶段,目前已进人批量生产阶段。
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, j% U6 X$ H6 |4 V ]$ H由于该产品是密封件,泄漏问题是造成废品的主要问题,而泄漏的主要原因是气孔问题,因此品质保证是以检查频次来控制的,所采用的方法是每班首尾各抽一件进行检查。 . p# A0 f- s5 N+ Y
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图9为生产过程中的探伤图像,图中显示各零件内部组织均匀致密,无气孔、缩孔等缺陷。以此对该产品品质确认合格,经过加工及试泄漏工序,无问题产生。由此看出:通过X射线探伤检测的使用,大大减少了因压铸产生的内部缺陷造成的废品,同时基本解决了加工能力紧张的问题,从而保证产品的顺利生产。
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4 结论 $ Z/ | n2 g& {% `0 `
% s b) e7 m, u通过实践证明:X射线探伤应用在生产过程中,作为先进的检测手段为产品品质的提高,起到了不可忽视的作用,使现场检测从外观目视提升到了内部探伤微观检测,使我公司的产品品质进人新的阶段。这不仅为压铸解决了一次废品率无法降低的问题,而且还使企业有了更坚定的信心和能力面对市场的竞争,勇敢的迎接新挑战。 |
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