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摘 要:本文分析了继电器引线片的成形工艺,对原成形工艺进行了改进,解决了原模具中芯轴易于折断、零件不能成形的问题。并介绍了一种成形小圆的弯曲工具。
9 k. O. I/ D9 R0 Y6 N关键词:工艺方案 弯曲 芯轴 折断 成形
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0 引言 7 v+ a. B, N5 G1 B( b$ N
+ w4 B% a. N% K; i0 s目前,对于一些卷圆尺寸过小的零件,用设备加工比较困难,手工弯曲零件成形又不好,而且,效率又低。针对这一问题,本文介绍了一种工具,既保证了零件的质量,又解决了上述问题。
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; `9 c0 R( c! x) m) T9 F2 M1 工艺分析
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我公司生产的继电器-引线片(如图1所示),材料为0.4-H62黄铜板(硬),该零件所需量较大 。 原工艺方案为:(1)落料冲孔 (2)V形弯曲 (3)弯φ1.2圆,其工序图如图2所示 ,前两道工序均能满足要求。但在第三道工序,因所弯φ1.2圆尺寸太小,模具芯棒(φ1.2)强度不够,经常折断,所以零件不能成形。 0 x a( M" Q) a2 y3 u7 V) [( s
9 w7 p& @6 X2 f+ ]: B! Z8 q图1 零件图 # U2 T7 }5 r0 k1 V( ` g
图2 工序图 如果该道工序改用手工弯曲,则会因该零件所需量较大,且尺寸太小,不易于手工操作,所以既浪费人力、物力,生产效率低,且产品尺寸又难于保证,影响产品质量。因此,要对该零件成形工艺进行改进。为了减少圆芯轴受力,使其不折断,保证零件成形,因此必须降低弯曲力,所以把φ1.2圆分为φ2和φ1.2两次弯曲。改进后的工艺为(1) 落料冲孔、(2) U形弯曲、(3) 弯φ2圆、(4) 弯φ1.2圆,其工序图如图3所示。 , {8 G- x9 ?9 }; k1 I2 @
图3 工序图 2 模具的结构设计
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' e6 x; J8 m& Z( V! Y4 R; _工序1和工序2都是普通结构的模具,这里就不介绍了。对于工序3和工序4,因零件的特殊形状和尺寸太小,如果用弯曲模成形,模具结构复杂,既提高成本又浪费设备的能源,而且不便于工人操作。根据零件的特点,以及0.4-H62黄铜板弯曲力不大,采用如图4所示的弯曲工具。将工序(2)弯过的零件放在工序(3)的弯曲工具上,拧紧螺钉夹紧零件,用手扳动手柄,转轴上的刃口便旋转使零件成形(φ2圆),然后,将其放在工序(4)的弯曲工具上操作使零件成形(φ1.2圆)。 & |; A% h+ X d1 o. H, V
图4 装配图 这种弯曲工具结构简单,转轴和基体的结构尺寸如图5和图6所示。其尺寸为图3工序(4)弯曲工具的转轴和基体尺寸,括号内尺寸为工序(3)弯曲工具的转轴和基体尺寸。转轴和基体成H/h配合,芯轴安装在转轴上,更换方便。
3 \( Y% [! x. z/ T# H图5 转轴
0 E: |: H0 j- u1 }图6 基体 3 弯曲工具的优点 7 A% i' I' R1 }9 Q
' q# [6 O. c% L) H+ ~5 P9 q, r! h(1)结构简单,成本较低。
) T& j8 g# X% i" {4 k+ e1 [(2)操作简便,工作效率高;人工操作,节省设备能源。
; ?% C* ?$ l/ O9 u2 s; Z+ v(3)该弯曲工具已投入使用,经过大批量的生产验证,引线片弯曲质量稳定,模具使用寿命较高。 # r4 B9 H# P. w. K. F8 k
! r3 A& n3 s3 X2 z2 I+ W7 P3 S4 结束语 " {- {. P. S# d
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经过实践检验,改进后的引线片成形工艺好,能够满足生产的需要,弯曲工具使用寿命较高,保证零件成形,且零件质量较好。对于类似的零件是一种比较好的成形方法。 |
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