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冲裁模大孔废料下滑问题的解决
* ]) n2 w3 t3 q/ N2 |- L- i, Z1 \【摘要】通过对冲裁模大孔废料下滑问题的解决方案描述,介绍了取消废料刀、修理废料 刀、上模镶块加聚氨酯或弹顶销、采用二级空刀处理、模具加弹性挡片、加大废料滑槽高 度、上模冲孔凸模增加刺破刀、给下模废料滑板加滤油网板或振动式滑板等方法,提供了 解决大孔废料下滑问题的思路。通过对模具问题进行多次整改、调试、生产验证,解决了 冲裁模大孔废料下滑问题,提高了生产效率、降低了劳动强度,达到了预期效果。为冲裁 模废料下滑问题提供了参考依据。6 ~ Z$ F0 Y; H( S9 M C5 O
关键词:冲裁模;大孔废料;下滑;解决.
U, | x- t) N: P* U1 引言
- f; B; P4 V% W$ s 冲裁模的废料下滑问题是冲压生产线影响较 大。废料下滑不畅,会导致冲压生产线停线、产品出 现质量问题、模具被压坏、设备损坏等问题。尤其是 在自动线生产过程中,废料下滑不畅会导致更严重后 果。本文针对冲裁模大孔废料下滑存在的问题,结合 生产实际,提供了一些常用的解决方法。
9 Z1 M e) n! ~/ R4 G' L# F, W/ T2 大孔废料下滑存在的问题9 g% L3 I1 Y3 R
根据冲裁模大孔废料下滑存在问题,可分为以下 4类:①废料卡在废料刀上;②废料卡在冲孔凹模刃口处;③废料卡在废料洞内;④废料在废料滑板上滑不 下来。 u( g' y, ]5 K
3 问题的分析和措施
: r5 |! M( ^& G6 k6 k 针对冲裁模大孔废料下滑存在的问题,采取合理 有效的措施进行解决,具体措施如下。/ y l7 U1 Y1 S5 S9 K- c7 b" A: Z
3.1 废料卡在废料刀上的解决措施
8 a# y/ k; r, O* p/ J一般门外板、门里板制件窗口处孔废料常设计用 废料刀切断大孔废料。这类废料的特点是:废料料片 大,废料被切断后有轻微外展趋势,废料卡在废料刀 刃口处,废料难以下滑。常用的方法有:取消废料刀、修理废料刀、加聚氨酯块或弹顶销等。/ l& S; I% `% C4 ~
(1) 取消废料刀。- h/ r! ` g; c) G4 k
在废料大小满足设备废料线废料洞口要求的前 提下,取消一处废料刀,将两块废料变为一块废料,如图1、图2所示。
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. R8 M/ [. K6 Z& \; Z) x0 d(2) 修理废料刀。/ O' N* h3 x: U) R( \- X
a.修理废料刀刀背宽度和角度。通常废料刀镶块刀背标准宽度为15mm,废料刀斜面与水平面角度最小为30%有些废料刀刀背宽度 做成20mm,影响废料的正常下滑。废料刀角度要足 够大,保证废料的下滑,如图3所示。 4 L! ]0 w* ^/ m, R( F0 C4 t
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b.修理废料刀刃口尺寸并增加弹顶销。加大下模废料刀与下模刃口尺寸的空开尺寸,使上模凸模刃口切入下模凹模刃口深一些,使废料被强压到刃口一级空开下方。同时废料刀两端头各增加一个弹顶销,防止废料紧贴在废料刀上,如图4所示。 4 ?3 F+ b% R! G- q0 Q% o, D; R
4 f% J& A5 y) }: E# l(3) 上模加聚氨酯块(或弹顶销)。
) O* @3 J% q' r* S9 z4 ] 中外板模具原废料重心在制件左侧,左侧位置低,废料右后角翘起,废料下滑不畅。在上模靠近废 料右前侧位置增加聚氨酯块后,改变了废料下落状 态,解决了废料下滑不畅问题,如图5所示。
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